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SR-01 臭氧催化氧化裝置,臭氧催化反應器

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11

≥1套

具體成交價以合同協議為準
  • 型號SR-01
  • 品牌其他品牌
  • 所在地濰坊市
  • 更新時間2025-06-24
  • 廠商性質生產廠家
  • 所在地區濰坊市
  • 產品數量18
  • 人氣值62
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山東善若環境科技有限公司是一家專注于污水高級氧化技術產品的研發及生產的科技型企業,集科研、技術、生產、銷售、服務于一體,在高濃度難降解有機廢水的預處理及深度處理中積累了豐富的經驗及解決方案,尤其在微電解技術、臭氧催化技術、電催化氧化技術及芬頓催化氧化等物化處理相關技術的研發和工程應用方面處于水平。

公司依托國內多家院校的眾多專家長期技術支持與幫助,在三十余年經驗基礎上升級改進相關產品,尤其是鐵碳微電解技術、臭氧催化氧化技術、電催化氧化技術及芬頓無泥催化氧化技術都實現了革命性突破:

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★擺脫了傳統臭氧利用率低、催化組分易流失,基體損耗、破碎問題;

★消除電催化氧化極板消耗,效率低下問題,實現多維催化。

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公司技術力量雄厚,以客戶至上為己任,以負責的態度、用心的服務為客戶提供高質量產品,為地球環境的可持續發展盡一份力。公司愿與社會各界朋友一起為呵護我們的碧水藍天而努力!


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產地國產 加工定制 適用領域化工
臭氧催化氧化作為一種高效氧化劑具有氧化能力強、條件溫和、不產生二次污染等優點。但單純的臭氧氧化存在選擇性強、利用率低、運行操作成本高等缺點。有研究表明,通過投加一定的催化劑,可使臭氧生成氧化能力強的羥基自由基(?OH)。?OH可以無選擇性地將水中的有機物礦化,并使結構復雜、有毒的大分子有機物發生斷鏈、開環等反應,生成結構簡單、無毒或低毒的小分子化合物.且反映速度較快。
臭氧催化氧化裝置,臭氧催化反應器 產品詳情

印染廢水具有水量大、成分復雜、有機污染物含量高、可生化性差等特點,該類廢水很難采用常規的生化法處理。近年來隨著紡織印染產業高速發展,新型染料助劑等難生化降解有機物的排放,再次增加了印染廢水的處理難度。為解決以上印染廢水污染問題,尋求一種經濟、高效的處理技術勢在必行。

臭氧催化氧化裝置作為一種高效氧化劑具有氧化能力強、條件溫和、不產生二次污染等優點。但單純的臭氧氧化存在選擇性強、利用率低、運行操作成本高等缺點。有研究表明,通過投加一定的催化劑,可使臭氧生成氧化能力的羥基自由基(OH)。OH可以無選擇性地將水中的有機物礦化,并使結構復雜、有毒的大分子有機物發生斷鏈、開環等反應,生成結構簡單、無毒或低毒的小分子化合物.且反映速度較快。

本試驗以本公司中試印染廢水的二級生化處理出水為研究對象,以CODcr(下文COD均指CODcr)去除率與比臭氧消耗量(一定時間內消耗的臭氧質量與處理水中去除化學需氧量之比,下文均指比臭氧率R)為基礎,討論了單獨臭氧氧化和催化氧化深度處理對水質的影響,為臭氧催化氧化深度處理印染廢水的生產應用提供參考。

1、試驗部分

1.1 試驗材料

臭氧催化氧化處理進水為本公司中試生化處理印染廢水二沉池出水,其COD為90~120mg/L,pH值:8~10。

COD測定采用快速測定法,儀器型號為:聯華科技5B-1型。

其他試劑:COD快速測定D試劑,COD快速測定E試劑,20g/L的KI溶液,0.1mol/L的Na2S2O3溶液,30%的H2O2(分析純)。

1.2 試驗裝置及工藝流程

臭氧反應器為其額定產率為:100g/h臭氧反應器采用填料型反應柱,高150cm,直徑75cm,有效處理體積為6L,采用鈦合金微孔曝氣頭布氣。

工藝流程為:采用填料柱填充印染廢水的方式,進行封閉間歇式試驗。利用氧氣源,通過臭氧發生器投入一定量的臭氧,控制不同的反應時間及催化劑投加量,對不同的反應時間下的出水測定COD,同時未反應的臭氧經過KI溶液進行吸收,尾氣中的臭氧含量由碘量法進行測定,通過投入的臭氧與尾氣吸收后的臭氧定量計算實際反應掉的臭氧。

2、結果與討論

2.1 臭氧反應器產率

臭氧催化氧化裝置產量采用碘量法測定,其原理為:可得出定量關系O3→2Na2S2O3,由Na2S2O3所消耗的體積,便可計算得出臭氧的產率。

臭氧催化氧化裝置產量如圖2所示,在氧氣進氣流量為0.1m3/h和0.2m3/h,臭氧產率均隨著功率的增加而增長;在同等功率條件下,氧氣進氣量越大,其臭氧產率相對較高。由于本實驗所用臭氧發生器功率較大,其額定功率達到1kW,臭氧產率達到100g/h,為試驗需求兼顧經濟合理及產率穩定性考慮,將臭氧反應器的功率固定在100W,氧氣流量為0.1m3/h,此時臭氧產率為:50mg/L;經過5次平行試驗,其產率相對誤差在5%以內。

2.2 單獨臭氧氧化處理分析

將臭氧投加量確定在50mg/L,分析不同臭氧反應時間對出水水質的影響。

由表1可知,當進水水質COD控制在100mg/L時,采用臭氧氧化法處理,10min便可將COD降至60mg/L以下,達到48mg/L,達到紡織染整行業新建企業水污染物排放限值,且此時COD的去除率達到52%,達到本試驗預期要求。

由圖3可知,COD去除率及比臭氧率R均隨著反應時間的增加而增加。當反應時間為10min時,COD的去除率達到52%,此時比臭氧率為2.14。顯然隨著反應時間的進行,比臭氧率增大,臭氧處理效率相對降低,在5min時,比臭氧率最小為1.65,臭氧處理效率相對較好。

2.3 臭氧雙氧水催化氧化處理分析

將30%(wt%)H2O2作為催化劑投入臭氧反應塔中,投加量分別為0.05、0.10、0.15、0.20mL/L,其反應時間對出水水質見表2~5和圖4~7。

2.3.1 0.05mL/L

由表2可知,當投入0.05mL/LH2O2作為催化劑時,其處理效果與單獨臭氧氧化比較效果不明顯,甚至處理效果降低了,其經過20min,COD仍為72mg/L,且去除率為46%。由圖4可知,在0.05mL/LH2O2催化作用下,COD去除率和比臭氧率隨著反應時間的增加均增長。對比單獨臭氧反應,在投加了0.05mL/LH2O2后,其比臭氧率略有降低,在5min時,比臭氧率達到1.25,小于單獨臭氧條件下的1.67,其臭氧利用效率得到一定提升。COD去除效果的下降可能與進水水質有關,此時進水COD達到133mg/L,超過本試驗預期進水COD值為120mg/L的限值。

2.3.2 0.10mL/L

由表3可知,投入0.10mL/LH2O2作為催化劑時,試驗處理效果相當明顯,經過5min便可將COD降至47mg/L,COD去除率達到49%。在10min時,COD降低至42mg/L,COD去除率達到55%,達到處理要求。由圖3可知,對比單獨臭氧氧化反應,其COD去除率及比臭氧率均得到提升。在5min時,其比臭氧率達到了0.92,其臭氧利用率大大提升。

2.3.3 0.15mL/L

由表4可知,當投入0.15mL/LH2O2作為催化劑時,其處理效果提升明顯,10min時,COD降低至36mg/L,COD去除率達到65%,達到處理要求。由圖6可知,對比單獨臭氧氧化反應,其COD去除率及比臭氧率均得到提升。在5min時,其比臭氧率達到了0.94。

2.3.4 0.20mL/L

由表5可知,當投入0.20mL/LH2O2作為催化劑時,其處理效果理想,10min時,COD降低至31mg/L,COD去除率達到70%,達到處理要求。由圖7可知,對比單獨臭氧氧化反應,其COD去除率及比臭氧率均得到提升。在5min時,其比臭氧率達到了0.99。

2.3.5 不同H2O2催化劑投加量對出水COD去除率及比臭氧率的影響

由表6和圖8可知,單獨臭氧及投加H2O2催化劑條件下,出水COD去除率均隨著反應時間的增加而增大。當進水質符合要求(COD小于120mg/L)時,經過10min的處理,其COD去除率均可達到50%,符合本試驗預訂處理要求。投加H2O2作為催化劑能明顯提高出水COD去除率,且出水COD去除率與H2O2的投加量成正比。

單獨臭氧及投加H2O2催化劑條件下,比臭氧率均隨著反應時間的增加而增大,即隨著反應時間的延長,臭氧的利用率持續下降。總體而言,隨著H2O2投加量的增加,比臭氧率總體下降;在H2O2投加量為0.15mL/L時達到,即此時處理過程中臭氧的利用率。隨著H2O2投加量的進一步增加,比臭氧率開始上升,其臭氧利用率略有降低。其中當H2O2投加量為0.10mL/L,反應時間為5min時,比臭氧率R值達到0.92,此時臭氧利用率;同時該條件下COD去除率達到49%,基本符合試驗要求,臭氧及H2O2消耗相對最少,為經濟處理條件。

3、總結

(1)臭氧反應器中臭氧產率均隨著功率的增加而增長;同等功率條件下,氧氣進氣量越大,其臭氧產率相對較大。本試驗中考慮試驗需求及經濟和穩定性要求,將功率設置在100W,氧氣流量為0.1m3/L,其臭氧產率為50mg/L。

(2)當采用單獨臭氧氧化法處理時,反應10min便可將COD降至60mg/L以下,為48mg/L,COD的去除率達到52%。但此時比臭氧消耗率為2.14,臭氧的利用率相對較低。

(3)投加H2O2作為催化劑能明顯提高出水COD去除率,且出水COD去除率與H2O2的投加量成正比。

(4)單獨臭氧及投加H2O2催化劑條件下,比臭氧率均隨著反應時間的增加而增大。總體而言,隨著H2O2投加量的增加,比臭氧率總體下降,其臭氧利用率提高。當H2O2投加量為0.10mL/L,反應時間為5min時,比臭氧率R值達到0.92,此時臭氧利用率相對;同時該條件下COD去除率達到49%,基本符合試驗要求,臭氧及H2O2消耗相對最少,為經濟處理條件。

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