一、現(xiàn)狀簡(jiǎn)述
大壩電廠4臺(tái)300MW機(jī)組所配鍋爐都是北京巴威公司生產(chǎn)的自然循環(huán)鍋爐,其額定蒸發(fā)量1025t/h,主汽壓力16.8MPa,主汽溫度540°C。汽包水位保護(hù)是鍋爐的一項(xiàng)主保護(hù),設(shè)計(jì)作為BMS(鍋爐燃燒器管理系統(tǒng))的MFT條件之一,是一項(xiàng)很重要的滅火保護(hù)條件。
我廠zui初設(shè)計(jì)的汽包水位保護(hù)聯(lián)鎖條件及邏輯的設(shè)計(jì)原理是:汽包水位高或低I值(定值50mm)時(shí)發(fā)報(bào)警信號(hào);水位高H值(100mm)時(shí)發(fā)信號(hào),同時(shí)聯(lián)開事故放水門;水位放至低I值時(shí)聯(lián)關(guān)事故放水門;水位低Ⅱ值(100mm)發(fā)報(bào)警信號(hào):水位高III值(+200mm)或低Ⅲ值(一200mm)時(shí)發(fā)報(bào)警信號(hào),同時(shí)送信號(hào)到MFT回路,MFr動(dòng)作,鍋爐滅火。
在汽包水位測(cè)量上,我們采用了四種水位測(cè)量?jī)x表。其一是就地牛眼水位計(jì),伴有工業(yè)電視攝像系統(tǒng)將信號(hào)引入集控室的電視機(jī),供運(yùn)行人員遠(yuǎn)方直觀監(jiān)視水位。第二種水位測(cè)量計(jì)是機(jī)械差壓水位計(jì),已安裝在機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)平臺(tái)12.6米,它的好處是不需用任何電源,在機(jī)組儀表控制電源失去的情況下,運(yùn)行人員照樣可以監(jiān)視汽包水位。第三種是電接點(diǎn)水位計(jì),安裝在集控室,它的特點(diǎn)是測(cè)量較準(zhǔn)確、可靠性高、維護(hù)量小。第四種就是用1151差壓變送器測(cè)量水位,再用汽包壓力等參數(shù)進(jìn)行修正,它的特點(diǎn)是能連續(xù)測(cè)量和記錄可直接參與自動(dòng)調(diào)節(jié)的水位信號(hào),它的缺點(diǎn)是對(duì)變送器、儀表管、平衡容器的穩(wěn)定性、嚴(yán)密性要求較高,而且要增加其它測(cè)量參數(shù),如汽包壓力等,系統(tǒng)維護(hù)量大。為了提高其測(cè)量的可靠性,我們采用
了三臺(tái)變送器及三套平衡容器,把三路信號(hào)分別送入CCS系統(tǒng)進(jìn)行修正,然后求平均值,作為zui終參與自動(dòng)調(diào)節(jié)和聯(lián)鎖的汽包水位信號(hào)。
我廠的CCS和BMS控制系統(tǒng)采用的設(shè)備均是美國(guó)貝利公司的N一90及INFI一90設(shè)備,為集散控制系統(tǒng),因此汽包水位的測(cè)量、修正、自動(dòng)調(diào)節(jié)以及超限保護(hù)全部在N一90(1期)和INFI--90(Ⅱ期)內(nèi)實(shí)現(xiàn)。這套系統(tǒng)的特點(diǎn)是運(yùn)算速度高,通訊速度快,冗余設(shè)計(jì),數(shù)字化處理精度高,系統(tǒng)可靠性高,組態(tài)方便,人機(jī)接口較簡(jiǎn)單,易操作。
我廠#1、#2機(jī)組分別于1990年和1991年投產(chǎn):#3、#4機(jī)組分別于1997年和1998年移交生產(chǎn)。汽包水位保護(hù)在機(jī)組試運(yùn)行及試生產(chǎn)初期都由于誤動(dòng)次數(shù)較多而被迫解除,主要原因有:(1)測(cè)量系統(tǒng)誤差大,邏輯不合適:(2)保護(hù)邏輯不完整:(3)保護(hù)接口不可靠。
二、改進(jìn)方案
1995—1997年,我們根據(jù)汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的需要,對(duì)汽包水位測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行了深入的研究。針對(duì)汽包水位測(cè)量偏差大、水位測(cè)量誤差隨機(jī)組負(fù)荷變化而變化的問題,我們對(duì)測(cè)量筒、平衡容量零位進(jìn)行了校正:對(duì)1151變送器零位量程重新定標(biāo);對(duì)水位的壓力、溫度修正曲線進(jìn)行了修正。通過大量而復(fù)雜的—廠作,使汽包水位電接點(diǎn)測(cè)量值與1151變送器測(cè)量值偏差控制在±50mm以內(nèi),zui穩(wěn)日寸小±30mm,而且消除了水位偏差隨機(jī)組負(fù)荷變化而增
人或減小的現(xiàn)象,使兒個(gè)水位計(jì)的偏差值固定在一定范圍內(nèi)。在這方面我們主要解決了下面
幾個(gè)重要的技術(shù)問題。
1.對(duì)單室平衡容器蒸汽側(cè)水溫測(cè)量的處理
由于單室平衡容器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),它的水溫按垂直高度是梯度分布。我廠測(cè)量筒溫度分布—般是底部50℃左右,筒子上部110℃左右,所以筒內(nèi)溫度很難把它算成一個(gè)定值,而這個(gè)溫度對(duì)蒸汽側(cè)水的比重的計(jì)算又非常關(guān)鍵。為了算準(zhǔn)平衡容器筒內(nèi)的水的比重p,,我們采用積分的方法解決這個(gè)問題(圖1),即:
1L
pa=—∫F(p)dl
L0
通過查表和計(jì)算,基本上解決了水位與рa,
的關(guān)系,使—卜式中的p,只與汽包壓力有關(guān)。
L(рa—рs)-△P
△H=___________________-H0
рw-рs
式中,△H為水位偏離零位的值;H0為
零水位距水側(cè)取樣孔距離;△P為產(chǎn)生的壓差。
則F1(x)=f:(P汽包):F2(x)=(P汽包)也就是說,F(xiàn)1(x)和F2(x)都是汽包壓力P的函數(shù)。
通過查圖,很容易畫出Fl(x)、F2(x)與P的函數(shù)曲線圖。另外,我們發(fā)現(xiàn)在北方,冬夏兩季平衡容器的溫度也不一樣,這就需要熱工人員不斷地測(cè)量溫度分布,及時(shí)修正p。以保證水位修正準(zhǔn)確。我們下一步的打算是在平衡容器外部裝/L支測(cè)溫元件,將平衡容器溫度引入計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),經(jīng)過事先人工建立的數(shù)據(jù)庫,隨時(shí)可通過計(jì)算機(jī)修正рa.有人提出用保溫的方法使平衡容器保持恒溫,我們認(rèn)為不妥,因?yàn)橛捎谡羝募訜岷土鲃?dòng),單室平衡容器的溫度梯度必然存在,不是用加保溫的方法能解決的。另外,由于加保溫,容器溫度也難以測(cè)得,不利于рa的計(jì)算,而且保溫也不能解決рa的問題。采用雙室平衡容器,由于要在鍋爐下降管開孔焊儀表管,這給鍋爐設(shè)計(jì)、安裝和維護(hù)帶來一定問題,特別是細(xì)儀表管長(zhǎng)期經(jīng)高壓蒸汽沖刷,安全上也帶來一定問題。
對(duì)于三臺(tái)變送器測(cè)量修正值的求平均計(jì)算叵路,我們進(jìn)行了改進(jìn)。在原計(jì)算回路中,三路汽包水位測(cè)量值經(jīng)壓力修正和求平均值后為zui終汽包水位值,當(dāng)某一臺(tái)變送器測(cè)量值與平均值的偏差超過150mm時(shí),認(rèn)為該臺(tái)變送器故障,汽包水位為另兩臺(tái)變送器測(cè)量值的平均值。這樣,當(dāng)某一臺(tái)變送器瞬間出現(xiàn)測(cè)量值越限(壞質(zhì)量)時(shí),首先造成平均值瞬間上升很大、而故障變送器卻切除不掉的現(xiàn)象。在實(shí)際運(yùn)行中,這種現(xiàn)象發(fā)生較多,#3,#4爐試運(yùn)行中,就因?yàn)橐慌_(tái)變送器瞬間故障,修正后水位為+600mm以上,鍋爐因汽包水位高而總?cè)剂咸l(MFT)。我們經(jīng)過仔細(xì)分析和研究后,采取了兩種方法解決這一問題:一是把單臺(tái)值與平均值的偏差縮小到60mm為切除單臺(tái)變送器的條件之一:二是任一臺(tái)變送器與另兩臺(tái)變送器測(cè)量
值的偏差均大于±lOOmm時(shí),立即切除該臺(tái)變送器。
2.保護(hù)邏輯的改進(jìn)
在對(duì)保護(hù)邏輯的改進(jìn)中,我們根據(jù)1997年秦皇島電廠鍋爐汽包水位保護(hù)拒動(dòng)事故的教訓(xùn),在保護(hù)的可靠性方面做了大量的試驗(yàn)和嘗試。首先,在原汽包水位平均值越限后鍋爐立即MFT的邏輯里,加上了三臺(tái)變送器有兩臺(tái)及以上變送器水位越限的條件,兩個(gè)條件“與”后再動(dòng)作MFT。此外,增加了任兩臺(tái)變送器故障自動(dòng)切除保護(hù),并提醒運(yùn)行人員防止保護(hù)誤動(dòng),具體邏輯圖如圖2。
在保護(hù)接口上,特別是保護(hù)信號(hào)從CCS送往BMS的接口上,我們?nèi)∠送ㄓ崅鬏斝盘?hào),避免了因通訊故障造成保護(hù)誤動(dòng)的現(xiàn)象(此現(xiàn)象發(fā)生過),采用從CCS輸出三路汽包水位跳閘信號(hào),通過硬接線送到BMS三個(gè)輸入接口,在BMS內(nèi)部再對(duì)此三路進(jìn)行三取二邏輯運(yùn)算后,作為MFT的條件。在CCS送往BMS的信號(hào)接口,為防止CCS輸出DOD有擊穿現(xiàn)象(此現(xiàn)象發(fā)生過多次),我們?cè)诮涌谏霞恿藬U(kuò)展繼電器,可靠性大為提高。
三、實(shí)施與效果
1998年我們對(duì)#1一#4爐汽包水位保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行了全面改進(jìn),并全部投入運(yùn)行。在實(shí)際運(yùn)行的6個(gè)月中,汽包水位保護(hù)動(dòng)作了四次,全部為止確動(dòng)作,無一誤動(dòng)和拒動(dòng)現(xiàn)象,充分證明了這套汽包水位保護(hù)的可靠性。