燃燒優(yōu)化系統(tǒng)在600MW機組鍋爐控制中的應用
1燃燒優(yōu)化系統(tǒng)
鍋爐燃燒優(yōu)化系統(tǒng)根據(jù)鍋爐負荷和燃用煤種采用優(yōu)化配風、配煤等運行方式,提高鍋爐燃燒效率,減少煙氣NOx排放,實現(xiàn)鍋爐的經(jīng)濟環(huán)保運行。該系統(tǒng)主要由穩(wěn)態(tài)及動態(tài)模型、遺傳尋優(yōu)算法、動態(tài)過程控制3部分組成,通過鍋爐正交性能試驗數(shù)據(jù)建立神經(jīng)網(wǎng)絡模型和Kriging模型,將鍋爐運行實時數(shù)據(jù)、優(yōu)化操作量約束條件和優(yōu)化目標代入神經(jīng)網(wǎng)絡模型或者Kriging模型,運用基于*遺傳算法得到各控制量的*目標,并采用動態(tài)控制完成鍋爐狀態(tài)*的調(diào)整。鍋爐優(yōu)化控制系統(tǒng)結果見圖1。
從鍋爐運行數(shù)據(jù)中提取與燃煤發(fā)熱量密切相關的信息,建立燃煤熱值的辨識模型,從而在穩(wěn)態(tài)運行丁.況下根據(jù)運行數(shù)據(jù)辨識得到當前燃煤熱值.為燃燒優(yōu)化控制提供煤質(zhì)擾動參數(shù).以使控制系統(tǒng)在煤質(zhì)波動下適時調(diào)整鍋爐燃燒狀態(tài)。
2實際應用
通遼發(fā)電總廠600MW機組鍋爐的燃燒優(yōu)化控制目標為鍋爐效率zui高、NOx排放zui低及鍋爐運行動態(tài)成本zui小。燃燒優(yōu)化系統(tǒng)與DCS采用485串行接口連接,使用Modbus協(xié)議進行數(shù)據(jù)通信,燃燒優(yōu)化系統(tǒng)從DCS上獲取鍋爐運行數(shù)據(jù),再將優(yōu)化計箅得到的優(yōu)化數(shù)據(jù)送至DCS進行燃燒調(diào)整。選取鍋爐效率、NOx排放濃度、飛灰含碳量、風機廠用電、鍋爐運行成本5個被控變量;將煙氣含氧過校正、一次風雖設定(7個)、二次風門開度校正(11個)、給煤量校正(7個)、磨煤機出口風溫校正(7個)、燃燒器擺角口(2個)作為操控變量;將煤質(zhì)、負荷、環(huán)境溫度作為干擾變量。
在機組負荷為600、500、400MW下進行了試驗。該燃燒優(yōu)化控制系統(tǒng)共有33個回路投入優(yōu)化運行,括二次風門控制回路(11層)、煙氣氧zui控制回路、給煤機煤量偏置回路(7臺磨煤機)、磨煤機出口溫度控制回路(8臺磨煤機)和一次風量控制回路〔7臺磨機〕。同時,對燃燒優(yōu)化控制系統(tǒng)的安全性進行了驗證,結果表明該系統(tǒng)在故障死機、通訊中斷、系統(tǒng)失電、優(yōu)化值出現(xiàn)超限等情況下,DCS的保護控制功能正常,能夠保證機組的安全運行。
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在機組600MW和400MW負荷下對燃燒優(yōu)控制系統(tǒng)分別進行了2組平行工況共4個測試工況對比性能試驗;在基準工況下機組穩(wěn)定運行1h后進行數(shù)據(jù)采集,并投人燃燒優(yōu)化系統(tǒng),待系統(tǒng)穩(wěn)定后采集新工況數(shù)據(jù),以此作為一組對比數(shù)據(jù)。試驗采用美國ASMPTC4.1標準,參考GB10184-88《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》。鍋爐燃燒優(yōu)化系統(tǒng)投用前、后鍋爐效率試驗結果見表1,鍋爐NOx,排放測試數(shù)據(jù)見去表2。
由表1、表2可見,在機組600、400MW負荷下,,燃燒優(yōu)化控制系統(tǒng)投用后,鍋爐效率分別提高了30.58%、0.41%,實測NOx排放量分別降低了123.5、123.8mg/m3,下降幅度分別為12.9%、11.2%,優(yōu)化*。